
今年以来,山西焦化(600740)炭黑厂通过系列技术改造,有效突破生产瓶颈,在保障稳定运行的同时,实现质量提升与成本节约。
为夯实生产基础、高效完成全年任务,炭黑厂从设备改造入手,实施袋滤器扩容与粉罐联通管改造技术,解决了系统憋压与物料输送不畅的问题,为满负荷安全稳定运行创造条件。
在工艺优化方面,炭黑厂通过将反应炉喷燃器改为外置式、煤气总管改为双向切入,使炉膛平均温度上升约60℃,产品着色强度、筛余物等关键指标显著改善,原料油单耗每吨下降0.03吨,年可节省成本200余万元。针对造粒环节颗粒均匀度不佳、细粉多的问题,该厂更新造粒机并优化内部结构,在提升颗粒品质的同时,年节约粘结剂成本30余万元。
此外,该厂在环保处理环节开展工艺革新,采用多效有机胺替代原有氨水脱硝方式,实现了氮氧化物达标排放,同时降低了二氧化硫转化率,抑制了硫酸氢铵结晶物的形成,杜绝了省煤器列管的腐蚀和堵塞,延长了检修周期,在改善作业环境的同时,年可增效80万元。
通过多项创新改造,炭黑厂不仅打通了生产堵点,也进一步筑牢了安全、环保、经济运行的基础,为完成全年目标任务提供了有力支撑,为企业高质量发展注入新动能。
作 者:文/图刘剑
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